本报讯(记者严雷 通讯员王超群)宁波宏协离合器有限公司生产组长黎东生,日前领到了当月的合理化建议奖励,而他的想法则来源于寻常的一次生产操作。据了解,宏协从2011年5月开始广泛征集一线员工合理化建议,正是这些细枝末节的建议,让企业尝到了甜头。仅去年一年,公司收到建议266条,采纳203条,带来直接经济效益10多万元。 宏协管理部见习经理赖灵凯说,合理化建议的征集面向全体员工,一些产生于生产环节的问题和经验通过建议的方式被反馈上来,推而广之,竟给企业带来了意想不到的好处。 “拿热处理车间来说,我们有位员工提出用多用炉代替网带炉,用圆棒代替开槽,仅这两个细节的改变,使生产效率提高了近40%,直接带来一年17万元的技改效益。”赖灵凯解释道,以往使用开槽和网带炉的工艺设计,产品容易变形,甚至掉落到炉子里,且一炉最多只能装750片波形大盘,但是通过改用圆棒和多用炉的设计,掉落率仅为0.11%,且每炉可以装1200片波形大盘,以前需要200分钟的串装时间,现在只需60分钟就能完成,产品质量也大幅提高。 宏协每年采纳的合理化建议都有一个共同点,技术含量不算高,但每个都很管用。赖灵凯告诉记者,宏协通过设立不同的奖励幅度,鼓励员工多提与生产有关的建议,小到设备更换,大到工艺改进,只要建议言之有理,公司都会安排专门的技术人员跟进试验,一旦证明建议有价值,当即采纳,形成了员工提建议,技术部门抓落实的良性互动。 “很多合理化建议看似微不足道,但正是这些‘小聪明’帮了企业大忙。”赖灵凯坦言。2012年10月,冲压车间的两名冲压工发现了一个问题,每一批次材料在下模定位后,需要用镊子逐个取出,费时费力。他们联想到生活中吹气球的场景,想着能否用“吹”的方式让成型的产品自动出来。两名工人的想法很快引起了公司技术部的兴趣,通过现场试验,在传送模具上加装气枪实现了产品自动取出的预期设想,该建议也迅速普及到整个冲压车间。 据介绍,自合理化建议平台开通以来,宏协累计收到各项建议已达700条,其中采纳600余条,带来效益30余万元,半数以上的一线操作工都提出过技改建议。
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