为了扩展市场,一力阻尼器公司决定开发新产品———应用于汽车行业的气弹簧。而汽车行业的气弹簧需要按新的工艺装配,同时为了提高装配效率,需要将气弹簧装配过程中的钢管缩口、滚槽工序合并,这就需要一台新的设备。因为这样的设备是属于专业设备,比较难购买,请专业的设备制造企业定做,一方面是价格昂贵,维修费用也高,另一方面,使用起来还不一定满足生产的实际需要,所以公司决定自己设计、制造。 为此,今年5月初,公司专门成立了设备制造临时小组,小组成员共四人:主管气弹簧的我当然是成员之一,主要负责图纸;另外还包括我们技术部的领导和两名机修人员。公司老总为此还专门开了个小会,要求二十天内完成设备的设计、配件加工、采购、装配、调试,并要求完成后能投入使用。接下来,在我们技术部领导的统一安排下,制定了实施计划和进度表:整体方案设计、出图五天,采购、加工配件十天,最后五天为装配、调试时间。 第一步是讨论制定总体的设计方案。大家先按公司的实际情况并结合工艺要求,确定一个总体方案,涉及到具体的细节,每个人都积极地发表自己的看法和意见,不管对与错,都主动提出来,再共同讨论,然后根据确定的方案,利用三维软件绘出立体图,并请来装配车间的主管和负责这道工序的工人师傅,让他们也参与进来,从实际操作方面来加以改进。最后由我将这一方案转化为具体的图纸,终于在规定的五天时间内顺利完成。 在我看来,设计阶段是关键期,我们项目小组的成员可以说是废寝忘食,最让我难忘的一件事是,大家都专心于方案的设计,有时下班时间也没闲着,还在考虑方案的一些细节。我记得,在讨论方案的第二天,技术部领导在下班后,对设计中的一个关键点突然有了新的思路,他马上打电话给我,中间足足讨论了半个多小时,最后手机没电了,还有一些细节没讨论完,这下可让我没办法了,赶忙匆匆吃完晚饭,准备回公司将已经讨论好的部分加以整理和修改。在我回到公司时,发现这位领导已经等在办公室了,他说必须立马将这些好的思路确定下来,要是等到第二天,可能其中的设计灵感就没有了。于是我们又足足花了一个小时的时间,商定了后面的一些细节,并完成这部分图纸的修改,这时,他才如释重负地回家。 第二步,按设计好的图纸,采购、加工配件,这也是一个很重要的环节。配件的好坏,直接关系到设备的质量,所以我们不敢有丝毫的马虎和松懈,对于每一个配件都要亲自过问,与加工单位共同制定加工工艺,以便保证配件的质量和精度,对于少数涉及到设备性能的关键配件,我们还专门去外协单位,共同讨论这些配件的加工方法,并看着他们加工,这样,可以一边加工一边测量,保证配件的质量,避免因返工而影响进度。 这期间,我们每个成员可以说是“马不停蹄”,为配件而奔波于各家供应商之间。其中有一个线切割加工的小配件让我印象深刻。别看它小,但其加工质量直接影响到设备的精度,所以我们特意选择了一家加工条件较好的外协单位。先前,我们公司精度要求高的线切割件都在这家单位加工,每次线切割的配件都符合图纸要求。这一次,不知什么原因,加工回来的配件出了问题,主要是线切割的一个面,其表面粗糙度不够,为了进度和质量,只有马上返工。但那时已经下班,公司开皮卡车的师傅已经回去了,车钥匙也被带走,没办法,我们领导在与线切割老板电话沟通后,和我一起带上图纸,借了一辆电瓶车赶了过去。为了避免再次出现问题,我们现场看着那配件的加工,足足花费了约两个小时,终于拿回了合格的配件。正是大家都有这种认真负责的态度,才保证了每个配件的质量和采购进度。 第三步,加工和组装阶段,我们临时小组成员每天都呆在装配现场,一起讨论装配工艺,调试关键部位的精度,尽管这时两位机修人员是装配的主力,但我和技术部领导也不会闲着,力所能及地帮助他们,划线、钻孔、攻丝、拧螺丝等。后来,在大家的精心配合下,终于提前一天完成了设备的装配和调试。经小批量试验,完全满足预先设计的方案,这二十天的辛勤劳动也有了满意的收获。 回想这些日子的辛苦劳作,我明白要完成一件事,除了自身敬业、认真对待每一个细节之外,团结合作的精神更不可少。只有大家拧成一股绳,才会取得更大成功,企业才会更快进步。
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