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2015年05月12日 星期二  
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210名龙门吊工人都是节能提效“当家人”

北二集司推行“网格化”管理挖潜力

  本报讯(记者严雷 通讯员郑炯鸯 陆玲玲)码头运营企业面对设备老化、堆场面积有限等难题,除了在航线拓展和技改创新方面施力外,还能通过哪些工作来突破发展瓶颈?日前,宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司推出的龙门吊班组“网格化”管理工作巧妙地回答了这个问题,借助责任细化,从内部挖潜能,今年前四月,该公司堆场外面的集卡平均1小时进提箱率提升至99.73%,节约龙门吊能耗812吨标煤。

  北二集司龙门吊班组共有操作人员210名,过去,他们被分成四个大工班,每天的任务下达和问题反馈全部通过4名班长实现。尽管规定的工作也能照常完成,但在“小问题”的处理上颇为费力。龙门吊主管吴明君说,34万平方米的堆场上,人手一台龙门吊,“一对五十”的管理模式下,纠正不规范操作和预防安全事故难免捉襟见肘。

  “拿最常见的龙门吊大车移动来说,按照规定,车辆的行驶路线误差不能超过20厘米,一旦超过就会触碰到红外线监控导致作业中止,影响整条线路的作业效率,过去这个问题一直在强调,但由于责任没有细化到个人,个别员工的不规范操作难免存在。”

  今年年初,北二集司在宁波港内率先提出“网格化”管理概念,打破传统大班化的作业模式,细分为若干个小组,将责任细化,210名一线工人由此成为了网格化管理图上的具体一点。吴明君告诉记者,每个小组的领头人都从普通工人中选拔,凭安全、技能、服务等绩效考核成绩,择优上岗,组长本人直接与班长联系,问题反馈更及时,工作中发现的设备故障、违规操作等问题可以第一时间得到解决,不少隐患就此消除。

  值得一提的是,网格化管理对龙门吊节能工作也起到了明显的促进作用。吴明君算了一笔账,作业一只标准箱需要消耗柴油0.33千克,而用电的话则仅需3度电,按目前的市场价格,用电成本远远低于用油成本。“网格化”管理推出后,这一笔账被推到了每个工人面前,从小组开始自觉减少用油比例,结果一季度即提高用电比例十个百分点。

  解决问题的同时,班组工作不断优化,堆场进提箱服务效率明显上升。云江波是龙门吊二班的班长,今年四月,他所在班组平均每工班作业量2650个标箱,没有发生一起安全事故,堆场外面集卡1小时进提箱率最高达到100%,这意味着外集卡在码头几乎不存在“闲置时间”,经济成本更节约。

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宁波日报