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图为一力阻尼器有限公司一景。 |
今年二月份,公司接到一个样品订单,要装配的气弹簧样品,力值达到2吨多。如此高力值的气弹簧,在过去的样品中,从未遇到过,刚开始接手时,我们感到压力较大。对于内部结构的设计,不知道从什么地方下手,主要是以前积累的设计经验很少。此时,老总给我们引荐了一位高级工程师,他是行业内的知名人物。 当得知这样的好消息时,我们的心中开始有了点底气。有这样一位老专家的指导,气弹簧内部结构的主体设计,问题应该不大,至于细节方面的设计,那就容易多了。 在老专家来之前,我们技术部门也没有闲着,先根据这种气弹簧的力值大小,按公式进行计算,并结合现有充气设备等条件,选择了气弹簧活塞杆的直径。同时,按照客户提出的耐腐蚀性要求,选择了活塞杆和缸体的表面处理方式,并根据客户的安装尺寸要求,绘出了外形图,注明了技术要求。完成后的外形图,经领导审核后,用电子邮件的方式,传给客户确认。 很快,客户对我们给出的外形图有了回复,确认符合他们的安装要求。就在客户确认外形图后,这位老专家也来到我们公司。在老专家的指导下,大家集思广益,开动脑筋,主体设计方案很快确定。在细节方面,由分管的工程师出图,同时,负责工艺的工程师,设计工装等。 紧接着,我们成立了专门的小组,加班加点,将配件的图纸,在一天的时间内全部完成。为了保险起见,大家还聚集到一起,对这些配件图纸进行细致的校对、审核。同时找来了采购部门人员,将设计好的配件图纸打印出来,征求他们的意见。对于采购有难度的少数配件,根据实际情况,在满足产品质量和性能的前提下,对局部重新设计。这样,方便了采购,加快了采购进度。 另外,对于一些公司内部可以加工的配件,采购部门以最快的速度,将原材料采购回来,交到加工配件的师傅手中。 在配件的加工和采购的过程中,我们技术人员“全程跟踪”,对于有疑问的部分,马上到场处理,以最快的速度将有疑问的地方解决掉。 接下来的任务,就是样品的装配。对于这种气弹簧的装配,尽管在设计时,我们已经仔细研究了装配工艺,但正式装配时,对于每一个细节,还是认真加以探讨,不敢有任何的疏忽大意,唯恐装配过程中出现问题,浪费这些来之不易的配件。对于少数把握不准的工序,我们采取的方法是“试样中的试样”,就是先拿可以替代或报废的零件,来进行试装,确认这种方法可行后,才进行正式装配。 在样品制作的过程中,发生了许多感人的事件,让大家记忆深刻。 比如,在配件的采购期间,采购人员为了赶进度,只要能最短时间拿到配件,他们可以说是“想尽一切办法”。有一次,负责采购一样品配件的采购员,已经下班回家,在接自己小孩放学的途中,手机铃声突然响了起来。原来是公司自制配件的师傅,为了能在当天完成配件而加班,在做到最后一个配件时,发现原材料不够,以为那位采购员还在公司,就打来电话询问。 这位采购员没任何犹豫,将自己的电瓶车停到路边,带着自己的孩子,坐出租车来到原材料销售点,按那位师傅的要求买到了原材料,而且一刻也不耽误地将原材料送回公司,亲手交给那位师傅后,才带着自己的孩子回家。 更有装配样品的同事,他们工作中达到了“废寝忘食”的地步。那是装配样品的第二天,中午下班时间已经到了,但他们全然不知,直到同事们午餐后又上班,他们还以为没到下班时间,直到“饥肠辘辘”之时,才想起要吃饭。问其他同事,今天为什么还没有下班,听到同事说“午餐早过,已经是上班时间了”,他们才恍然大悟,只能匆匆吃点零食,继续自己的工作。 正是大家如此忘我的工作,我们终于顺利地完成了该样品的制作。我想,正是这种“团结合作、无私奉献”的工作作风,让我们公司得以在激烈的市场竞争中,立于不败之地。
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