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2019年01月18日 星期五  
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炼油“尾气”变废为宝

——甬创国家科技奖⑥

    记 者 金 鹭

    通讯员 王虎羽 严沛雄 

    获奖项目:稀乙烯增值转化高效催化剂及成套技术(国家科技进步二等奖)

    宁波参与单位:中海石油宁波大榭石化有限公司

    干气,是炼油化工过程中产生的“尾气”。由于回收技术限制,我国每年都有上亿吨干气被当成燃料白白烧掉,相当于损失稀乙烯资源量1900万吨,折合纯乙烯200多万吨。

    经过十余年的研发、试验,干气的回收转化技术难题在宁波得以攻克。“我们研发出全球最大规模转化装置,资源再利用率接近100%,成本、能耗降低了27%以上。”中海石油宁波大榭石化有限公司副总经理贺胜如介绍。技术突破为企业创造了良好的经济效益,近三年利润新增27.9亿元。

    “工业放大”工程全球瞩目

    在回收利用干气方面,大榭石化走的是“二次加工”之路:将“尾气”中的稀乙烯提纯后,再加工为乙苯等高附加值化工产品。

    “家家户户所用的电器、工厂流水线上的电机等,都需要用到绝缘材料,这些材料中最主要的原料就是乙苯。”贺胜如说,乙苯是一种高附加值的有机原料,此前绝大多数由原油制备,需耗费大量能源。

    从上世纪八十年代开始,我国学者就研究出“以干气制乙苯”技术,拥有了自主知识产权。在随后的几十年里,这一技术未能突破大规模应用瓶颈。小型、散乱的转化装置,与全国上亿吨干气排放、大量的乙苯需求相比,形成了极大的供求差异。

    “并不是把化工装置简单放大就行,还需要解决原料气分布、反应器床层温度控制、流体相变过程剧烈波动、管道腐蚀、设备大型化等诸多难题。”大榭石化生产运行九部工艺副经理刘付华告诉记者。

    2011年,在大榭这个仅36平方公里的小岛上,一场全球瞩目的“工业放大”工程紧锣密鼓地启动。大榭石化联合上海石油化工研究院等4家单位,在无数次试验中调整数据,从一次次失败中总结经验。

    随着年产量30万吨的“稀乙烯制乙苯”装置建成,大榭石化一举为我国解决了转化装置大型化难题,在不到三年的时间里,累计生产乙苯77万吨。

    废气资源深度“提纯”

    提升稀乙烯浓度,是干气高效转化过程中最为关键的一环。

    “一般炼油‘尾气’中,稀乙烯浓度只有18%左右。如何低成本、高效率地将稀乙烯纯化,精制分离为纯乙烯,是我们这几年努力的方向。”贺胜如说。

    大榭石化团队在方案论证、基础设计、装置投用等阶段均有打破常规的创新之举,与合作单位一起攻克多个技术难点。

    在随后的实际应用阶段,团队又在无数次尝试中,选用乙苯作为原料气净化系统的吸收剂,将乙烯回收率提升到了99%以上,对比同类工艺提高17个百分点。

    2016年6月,大榭石化30万吨/年稀乙烯制乙苯装置一次开车成功,装置能耗与同类装置相比降低27%。

    如今,应用深度裂解技术,大榭石化原料干气中稀乙烯浓度达到了30%。“通过这套装置,炼油尾气不需要经过特殊精制,可直接生产出多种高附加值产品。”贺胜如说,这是迄今为止全球采用该技术最大的装置,成为干气制乙苯史上一个标志性事件。

    “此次获奖,更加坚定了我们企业转型升级、以科技创新提质增效的信心。”贺胜如说,绿色石化是宁波全力打造的两个万亿级现代产业集群之一,团队将积极参与其中,为宁波高质量发展作出贡献。

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宁波日报