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2021年05月02日 星期日  
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100多个操作按钮,精简到30来个

“山里娃”罗高昇为企业创造1500多万元效益

经过罗高昇的优化,挤压机的按钮从100多个缩减到了30来个。记者 滕华 摄

    人物名片

    宁波长振铜业有限公司

    工程精益部经理

    2004年春天,年仅19岁的罗高昇从丽水来到了余姚。刚进公司时,他被分配到机修电工班组工作。谁也没想到,这个连电工证也没有的小伙子,以后竟然会成长为全国优秀农民工,荣获全国五一劳动奖章,入选浙江省“百千万”高技能领军人才培养工程。

    “我是计算机操作专业毕业的,毫无相关工作经验。到了这个部门,就是想跟着师傅好好学门手艺。”当时,公司最贵的两台自动化设备出了问题,维修班的师傅们修了几天,怎么也找不出原因来,后来,还是专门从上海请了工程师过来才搞定。看着人家在电脑上一阵比划测试,仅用半天时间就把机器修好了,罗高昇心里有说不出的向往。

    一定要学懂自动化,读书,进修!罗高昇做了这个决定,于是每个双休日的晚上,他都会骑着摩托车去余姚市区的夜校。去一趟,就是40多分钟,罗高昇坚持了半年多,再加上平日里有空就抱着书本“啃”,总算小有所成。好学的罗高昇不仅自己学,还当起了小老师,带着设备工程部的同事们一起学。慢慢地,以前需要请外援师傅来修理的难题越来越少了,“自己人”逐渐扛起了公司生产设备维修的担子。

    看车间工人们都是靠着人力一根根送铜料,2007年,罗高昇小试牛刀,创新制作了一套全自动倒角机。这下,再也不用人力了,聪明的机器会自动地一根一根滚动投料,大大提升了工效,获得工友们一致点赞。

    铜业加工,要说哪个岗位最辛苦,肯定得是挤压工。在加热车间里“烘烤”,操作流程又多,一直是招工最困难的岗位。罗高昇想着,能不能为挤压工“减负”,让他们工作轻松点?

    2018年,由罗高昇和团队自主机械设计、工艺流程优化后的挤压机出现在了车间里。以前100多个操作按钮,现在被缩减到了30来个,工人们再也不会为密密麻麻的按钮而头疼。同时,挤压机组的人力安排也从6人缩减到了3人,这使得挤压车间在同样产能和工况的情况下,一下省出20个工人。工人们劳动强度下降了,企业的能耗降低了,生产效率也提升了,以前一个班能加工28吨铜,现在直接翻倍到60吨。

    在企业转型升级、机器换人的大环境下,为了适应机电一体的设备自动化需求,罗高昇以过硬的技术功底和刻苦钻研的实干精神,在企业技术创新方面取得了不俗的成绩。目前,他已成功申请了20余项实用新型技术和12项发明的专利申请,累计为公司创造经济效益1500多万元。

    从山里出来的农村娃,通过学习,用知识改变命运,实现了职业技能和家庭生活的双丰收。罗高昇如今全家都已在余姚安家,“谢谢宁波,我在这里很幸福。”他说。

    记者 滕华 通讯员 郁诗怡

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宁波晚报